富平公司:鍛造降本增效“煉鋼爐”
抓源頭、升效能、控成本……今年以來,富平公司堅(jiān)持深挖企業(yè)內(nèi)部潛能,通過技術(shù)攻關(guān)、修舊利廢、技術(shù)創(chuàng)新等措施,緊緊抓住成本管控要素,全力推進(jìn)降本增效攻堅(jiān)戰(zhàn)深入開展。
技術(shù)攻關(guān)挖潛能
為打通降本增效“任督二脈”,該公司牢固樹立過“緊日子”思想,將小改小革、設(shè)備挖潛作為主攻方向,動(dòng)員廣大干部職工立足崗位,從細(xì)微之處著手,將降本增效貫穿日常生產(chǎn)經(jīng)營全過程。
“針對煤磨機(jī)磨輥磨環(huán)易損耗的問題,我們通過預(yù)留磨輥軸承間的設(shè)計(jì)間隙、校正傳動(dòng)裝置的齒輪大小等方法,有效防止了磨機(jī)在運(yùn)行時(shí)對零部件造成的損耗,這項(xiàng)技術(shù)不僅節(jié)約了1.6萬元的維修費(fèi)用,還延長了設(shè)備的使用壽命?!痹摴緳C(jī)電設(shè)備部技術(shù)員李海軍說。
同時(shí),該公司燒成車間將回灰鋼倉下料口的單管絞刀改成斜流直通式管道,這一改造極大程度上降低了設(shè)備備件的損耗,改造后每年可以節(jié)約電費(fèi)1萬余元,為實(shí)現(xiàn)設(shè)備的高效運(yùn)轉(zhuǎn)率打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
修舊利廢降成本
本著“修舊就是增收,節(jié)支就是創(chuàng)效”的理念,該公司積極開展節(jié)支降耗、修舊利廢等活動(dòng),多點(diǎn)發(fā)力算好“成本賬”,在“細(xì)枝末節(jié)”里挖潛力、降成本。
通過不斷提高材料計(jì)劃、采購、使用、回收、再利用的管控精準(zhǔn)度,嚴(yán)抓各項(xiàng)設(shè)備零件、材料的回收利用、修舊利廢工作。該公司機(jī)電設(shè)備部利用耐磨板、廢舊鐵片等,按照設(shè)計(jì)圖紙用鋼板劃線切成弧形平面,使用卷板機(jī)將其卷成錐體,最終制作成新的鐘形罩,該項(xiàng)技術(shù)在保護(hù)磨輥部件強(qiáng)度的同時(shí),還降低了因磨輥與物料的撞擊而造成的設(shè)備損耗。
據(jù)統(tǒng)計(jì),該公司機(jī)電設(shè)備部自主研發(fā)制作的鐘形罩目前已廣泛引用到原料磨機(jī)、水泥磨機(jī)和礦渣磨機(jī)上,共節(jié)約采購成本56萬元,不僅最大限度的利用了廢舊材料的“剩余價(jià)值”,更強(qiáng)化了成本管控、助力降本增效出實(shí)招。
技術(shù)改造增效率
用能耗“減法”換發(fā)展“加法”,該公司堅(jiān)持在技術(shù)瓶頸上鉆研,引導(dǎo)全員在技術(shù)改造中不斷降低管理成本,提高運(yùn)行效率和效益。
為提高1#水泥磨液壓系統(tǒng)的運(yùn)轉(zhuǎn)率,該公司制成車間通過在系統(tǒng)末端的回油管道處安裝過濾器,對流回油箱的液壓油進(jìn)行過濾,以此保證油箱中液壓油純凈度,滿足電磁閥工作要求。據(jù)統(tǒng)計(jì),此項(xiàng)改造每月可節(jié)約維修成本1000元、配件更換成本2.5萬元,不僅延長了電磁閥的使用周期,還提高了設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)率和設(shè)備可靠性。
“要解決因干粉煤灰流動(dòng)性較好產(chǎn)生的沖料,達(dá)到精準(zhǔn)計(jì)量和穩(wěn)定料流的既定效果,我們將粉煤灰鋼倉底部原固體流量計(jì)改為科里奧利計(jì)量秤,以保障物料計(jì)量準(zhǔn)確性,同時(shí)在中控操作上進(jìn)行參數(shù)調(diào)整優(yōu)化,使磨機(jī)平穩(wěn)運(yùn)行,以保障磨機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)過程各項(xiàng)指標(biāo)要求?!痹摴局瞥绍囬g黨支部書記、主任黨文件說。截至目前,累計(jì)節(jié)約水泥制造成本9.5萬元。
降本始于心,增效踐于行。富平公司將行穩(wěn)致遠(yuǎn)、進(jìn)而有為,堅(jiān)持降本增效目標(biāo)不動(dòng)搖,推動(dòng)成本管控向更深層次、更細(xì)節(jié)處再發(fā)力,為企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展凝聚新的動(dòng)力源泉。(李妤婕 徐祎華)